plc连接总结 - 图文

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COM(三菱)按钮1按钮2三菱PLCX0X1按钮1按钮224+313C68

2)PLC上电,模拟高低电平,监视程序计数:

按下按钮1,接着按下按钮2,然后松开按钮1,松开按钮2,如下图:

AB

如果监视到PLC计数增1,由此可以判断PLC接口没问题,否则检查PLC接口。

4.判断编码器是否损坏

将编码器接线按顺序接好线,插头先不要插上,送电后,先用万用表

测量电源是否正常,测量后再插上插头,转动编码器轴,用万用表测量输出A相和B相是否有电压交替变化(一般从11V到24V之间变化)。如果没有变化,接线电源正确的情况下,则可判断编码器损坏。

5.注意事项

1)上电前,在编码器接线插头插上之前,要测量插头接线电源为

24VDC,(即8和12之间电压,8为正,12为负),另外要测量1或3分别与8或12之间的电压,确保1和8,3和8,1和12,3和12之间均没有电压。

2)初始试好编码器后,如果现场由于各种原因,暂时需要施工或暂时绞车不运转,要先把编码器插头拔掉,防止在施工过程中,损坏编码器接线,引起短路而损坏编码器。当现场具备条件转车时,再重复进行第一步操作,确认编码器接线无误后,再插上接线插头。 3)干扰引起的编码器超差处理

对于编码器干扰,编码器屏蔽层近端,远端接地或者双端接地,

(一般情况下,建议近端接地,但如果效果不好时,可以尝试远端接地或者双端接地)根据现场实际情况而定,必须要确保系统接地良好。

6.检查软件方面问题以及注意事项

a.西门子FM350的软件配置

FM350软件配置包括电压等级为24V(要选用24V Incremental),计数位上下限为-31 to +31 Bits,Sensor inputs 选择Source Output等。如下图所示:

b.西门子313C的软件配置 工作模式为“连续计数”,输入为旋转编码器单元组等,如下图所示:

注意:对于FM350不选“24V Pulse and Direction”或者313C不选“脉冲

方向”是因为:脉冲方向对于编码器计数,A相为脉冲信号,B相为方向输入,如果B相为低电平,则为加计数,反之为减计数,如果B相干扰或者损坏等,一直处于高电平或低电平,则编码器只能单方向计数,甚至可能会导致计数脉冲出现紊乱。

7. 卷径系数变化引起编码器超差

两个编码器装在不同轴上时,比如两个编码器装在滚筒轴和导向轮上时,卷径系数随着绳槽的变化,时间久了,滚筒轴卷径系数会不合适。建议程序中作卷径系数修订,当不合适时,用户可以自行修订。 8.通讯延时引起编码器超差

在同心度良好的情况下,在系统中,可观察到如果编码器脉冲变化率由

大到小,再由小到大,来回循环,这是由于主副PLC通讯延时造成的,(副PLC的校正是通过接在主PLC上的校正开关做的,所以每次校正时,都有主PLC校正后,再传到副PLC,中间有个通讯时间)在做编码器速度偏差报警时,可适当加个延时,可避免由于通讯延时引起的超差。

9.同步校正不准引起的编码器超差及处理建议

1)对于斜井,由于停车位设定不准确,如果做得有井口井底校正,(由于校正开关装在机械深度指示器上,容易误动作)则校正位容易引起误差,建议对于斜井,不做较正(但矸石山自动翻斗车为了防止开过,建议安装停车开关并作校正)。

2)对于竖井,由于在高速点做校正时,由于通讯延时容易产生误差,所以建议对于缠绕式绞车不做高速校正,摩擦式只做上高速校正。

3)对于同步校正,刚开始运行绞车时,由于钢丝绳还没有拉伸,建议运行几天后,钢丝绳拉伸后,先做一个低速定点校正,(每次到井口清零,向下(上)多开几次,记下每次到下(上)定点开关的编码器脉冲数,最后再确定同步值)。等运行10天后,这时候钢丝绳拉伸基本到位了,再做高速同步(可以先计算出卷径)。

4)编码器超差的设定值 建议正常情况下,编码器超差值设为两米,如果一个编码器装在导向轮上,建议设为三米。因为导向轮钢丝绳容易打滑,会产生主动或被动误差。 10. 其他方面问题及注意事项

a. 编码器超差是主动还是被动产生的问题

对于摩擦式滚筒,当一个编码器装在导向轮上时,由于紧急刹车等

原因,滚筒停下后,由于绳子打滑,而引起导向轮跟着转动,装在导向轮上的编码器跟着转动,而滚筒轴端编码器不转动,这样编码器计 数产生的误差,是主动产生的。 由于导向轮与钢丝绳的夹角装的不合适等原因,当停车时,滚筒停下后,钢丝绳由于摩擦原因也停止移动,但是导向轮却由于绳子对其的摩擦力不够,而随着惯性又转了半周或一周,这样产生的编码器计数误差,是被动产生的。在判断编码器超差时,应该注意是主动产生还是被动产生的。

b. 对于现场调试时,要事先向现场施工人员反复强调,在他们用电焊时,应提前关闭提升机所有电控设备,这样可以减少电控设备损坏几率。

11. 举例说明解决编码器超差方法:

a) 当报编码器超差轻故障时,先观察看编码器联轴器是否脱节或断开。 b) 联轴器状态表面良好,则先用但编码器工作,低速开车,分别观察

主令柜和操作台中PLC中接编码器A,B相端子指示灯是否交替闪烁(一定在低速时观察),有一相或两相都不闪烁,可以首先判断某个编码器计数不正常。

c) 当判断一个编码器计数不正常时,首先断开编码器接线头,送上电,

测量编码器接线头8和12之间的电压,正常情况下是24VDC。判断后电源正常。

d) 拆开编码器接线头,查看焊接头是否有松动或短路,检查后判断焊

接良好。

e) 断电后,拆下编码器接在PLC端子上的四根线,用万用表测量线与

线之间是否有短路,测量后发现没有短路。基本可以断定电缆正常。 f) 然后将编码器按原样接上,(切忌24V电源不能接反)插上编码器接

线头,送上电。

g) 低速开车,仍发现PLC指示灯B相不闪烁,然后,用上述步骤九所

示方法判断PLC端口时发现B相指示灯始终不闪烁。

h) 最后单独实验PLC B相接口,当按按钮时,发现B相接口没有高

低电压交替变化现象,故可判断PLC此接口可能已损坏。

12. 总结编码器处理步骤流程图:

编码器 超差 Yes机械连接(联轴器)正常NoYes编码器计数表面正常No主副PLC A,B相指示灯闪烁正常Yes更换联轴器No主PLC(副PLC) A(B)相指示灯不闪烁(闪烁不正常)1)受到干扰2)同步校正不准Yes1)断电测量编码器接线头线间不短路(上电测量8.12间电压正常,1,3分西门子软件配置别与8,12间没电压)2)FM350模块跳线正常 Yes检查接地Yes重新做同步校正Yes用两个按钮实验PLC接口一相不正常Yes判断编码器不正常YesPLC接口可能已损坏Yes编码器可能已损坏

以上对于现场主要应用到的西门子PLC相关内容的总结(本人经验有限,望大家多提宝贵意见)

整理人:霍世伟

日 期:2011-6-1

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