采油厂配液站改造及效果分析

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采油厂配液站改造及效果分析

摘 要:近年来,采油厂每年油井作业井200余井次,所需压井液均从供应商处配好了拉运,成本高,时间长,部分油井产出液与外来修井液不配伍,增加了地层的敏感伤害导致储层渗透率下降,影响了产量恢复率。因此,为提高产量恢复率,降低自然递减,实现油层保护“一井一策”目标,在采油厂建设一座高度集成化、模块化、自动化配液站是十分必要的。

关键词:配液站;集成化;模块化;产量恢复率;自然递减率;油层保护

一、配液站建设前地面工程建设现状及运行情况

二厂及六厂每年大修作业近20余口,小修作业100余口,每年需优质压井液6000余m3,均从大港油田三号院拉运。

配液站选址南中注水站,南中注水站2008年整体迁移改造,在附近建成歧十一注水站,原泵站厂房废弃,目前站内主要设施及现状如下:

1、有砖墙建筑的废弃固定泵站一座,主要泵房面积为,长约29m×宽约8.8m,泵站内有废弃房若干间。

2、泵站院内有废弃大型储液罐2个,地下污水池一个。

3、站内有污水进水管线,没有清水进水管线。

4、院墙外有供电线路。

二、存在的问题

面对采油厂油田复杂的储层物性,修井作业、生产过程中油层污染而造成渗透率下降等油井难恢复的问题,近几年我们尝试、摸索过应用油层保护技术,油层保护工作见效虽取得一定效果,由于基础工作研究不系统以及油层保护针对性不强等原因,距先进单位仍有较大差距,油层保护工作任重道远。

统计上半年油井维护作业井65井次,可对比井55口,产量恢复38井次,井次恢复比例 69.1%,平均产量恢复率 92%。未恢复井17井次,所占比例30.9%。不可对比10口,其中7口井参数下调。

恢复井平均产量恢复期5.74天。未恢复井产量恢复率61.71%。累计影响产量2820.64吨。

维护作业井应用油层保护液16井次,恢复6井次,占37.5%,可对比井3口,缩短恢复期8天。其余10口油井作业后产量均未恢复,影响产量1743吨。

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