22. 公司丙烯罐压力升高原因分析及应对措施 - 图文

发布时间 : 星期日 文章22. 公司丙烯罐压力升高原因分析及应对措施 - 图文更新完毕开始阅读

公司丙烯球罐压力升高原因分析及应对措

【摘要】丙烯20℃饱和蒸汽压大约为0.8MPa,而仓储三分公

司丙烯球罐压力大约1.6MPa。通过取样分析,球罐内气相氮气含量最高可达30%,氮气压缩系数比液态烃小,是造成丙烯罐压力升高的根本原因,对氮气的来源进行了分析,并提出该问题的解决措施。

关键词:丙烯球罐;氮气;饱和蒸汽压;回气相装车

1 丙烯罐区工艺流程

仓三球罐区1号、2号、3号、4号用来储存从码头接卸的丙烯,罐容均为3000m3。主要工艺流程有卸船入库、装车出库等(见图1)。

图1 球罐区卸船、装车工艺示意图

2014年4月投产以来,丙烯球罐压力持续上升,从最初的1.0MPa上升到1.6MPa,最高曾达到1.8MPa。2014年10月份,岚山沿海地区的环境温度大约20℃,这个季节,丙烯的饱和蒸汽压约为0.8MPa,因此丙烯储罐的正常操作压力应该低于1.0MPa,图2为球罐区DCS控制系统记录的1#球罐的压力变化图。

图2 1#球罐压力曲线图

由图2可知,2014年10月份1号球罐的压力在逐渐升高,峰值约为1.6MPa,高于丙烯饱和蒸汽压。虽然球罐压力仍在设计压力2.17MPa范围内,但是罐压偏高给卸船作业带来了很大的困难,使得作业速度大大降低,尤其是丙烯船舱气相压缩时间很长,严重影响到了港口船舶接卸效率,必须着手进行解决。

2 丙烯球罐压力过高原因

为查找丙烯球罐压力升高原因,公司计量化验站14年10月底,对4个丙烯球罐气相分别取样化验,结果如表1。

表1 2014年10月丙烯球罐取样化验结果统计

球罐 1#G 2#G 3#G 4#G 平均

氧气% 0.701 0.85 0.774 0.715 0.76

氮气% 30.348 17.922 24.708 18.266 22.811

一氧化碳%

0 0 0 0 0

从化验结果可以看出,丙烯球罐气相中杂质气体主要为氮气,平均含量高达22.8%。查找氮气理化特性得知,氮气在常温下属于不凝气体,体积被压缩时压力升高较快。

2.1 氮气来源分析

经调查分析,丙烯球罐内氮气的来源主要有两个:一是球罐区进料前投产筹备时,所有工艺管线内空气均采取氮气臵换法,首次卸船作业时,管线内的氮气与货物混合后全部进入了球罐内;二是丙烯装车作业时,采取回气相装车工艺,罐车内混合气体通过鹤管气相线返回至球罐内,使得球罐内氮气集聚越来越多。

9月份各主要货主丙烯罐车气相化验结果统计如表2。

表29月份各货主丙烯罐车气相化验结果统计

货主 广信化工 晨曦化工 山东蓝帆 山东宏信

抽检数量 平均容积m3 175 79 36 12

55.5 55.4 55.4 57.08

平均温度℃

23.1 23.22 21.3 23.17

平均压力MPa 平均氮气含量%

1.1 1.17 1.06 1.11

15.6 6.3 2.59 4.23

由表2可以看出,各家货主的丙烯罐车气相内,都含有一定量的氮气。受装车泵扬程影响,若不回气相无法实现罐车满装,也严重影响装车效率。故公司装车作业一直采取回气相工艺,空罐车内的丙烯、氮气混合体大部分进入球罐内,并在球罐上部逐渐集聚。通过上面分析可以确定,球罐气相中的氮气来源于货主罐车。

2.2 氮气是丙烯球罐压力升高的根本原因

因卸船作业与发车作业公用一根气相线(见图1),当发车和卸船同时作业时,发车罐和卸船罐的气相就会相连,两罐平衡压力时气相相混,所以各罐内氮气含量均已超标。氮气属于惰性气体,压缩系数较小,丙烯的压缩系数比氮气大;且氮气密度小于丙烯,因此氮气进入球罐后,占据球罐液面上部的气体空间。

球罐收货作业时,随着液面的不断上升,球罐内气体空间逐渐被压缩,在此压力下氮气无法被液化,导致球罐内压力持续升高;球罐内氮气含量越多,压力升高越明显。若球罐内不含氮气,为纯丙烯货物,压力升高后气相丙烯会被液化,实现气液平衡,不会导致球罐压力持续上升。

3 解决措施

(1)制定《罐车化验操作规程》,严格控制化验合格指标,装车前对罐车取样化验,氮气含量超标(>10%)的罐车装车时严禁回气相。从根源上减少球罐内氮气的来源。无法接气相的罐车可通过降低空车压力提高充装率。

(2)卸船作业球罐压力过高时,及时与船方沟通协调,将球罐内部分气相回至船方,平衡船岸罐压差,降低球罐压力,提高卸船速度。这种方法也能在一定程度上减少罐内氮气含量。

(3)添加压缩机和氮气膜分离系统(如图3示意),将球罐内混合气体压缩分离,分离出的氮气有组织排放。

图3 球罐内氮气分离工艺示意图

至截稿前,以上解决措施前两项公司已经开始实施,第三项措施正在筹备中。实施一段时间以来,丙烯球罐内的氮气含量处于下降趋势(见表3),球罐压力得到了得到了稳定控制,压力稳定在1.0-1.3MPa之间。

表3 2015年8月丙烯球罐取样化验结果统计

球罐 1#G 2#G

氧气% 0.612 0.518

氮气% 11.636 9.531

一氧化碳%

0 0

3#G 4#G 平均

0.468 0.455 0.513

10.247 7.771 9.792

0 0 0

联系合同范文客服:xxxxx#qq.com(#替换为@)