马钢4号3200m3高炉开炉的实践经验

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风口,全风操作;16日产量达到7219t,系数为2.256t/(m3·d)(详见表4)。

渣铁排放。为避免出第一次铁前渣量过大,造成憋压现象,送风后13h,2016年9月7日5:03,4号高炉出零次铁,累计风量达到320万立方米,1号TH、2号TH、4号TH出少量渣,3号TH出渣量约为5t。

根据零次铁出渣情况,马钢决定使用3号TH出一次铁,同时为避免一次铁铁量过少,适当延长出铁时间。2016年9月7日14:00,累计风量达到426万立方米,计算炉缸内贮存铁量达到150t左右,4号高炉安排出一次铁,第一次铁累计时间22h,出铁时间1h,出铁约200t,铁水物理热1440℃,铁水含Si量为3.82%,S含量为0.026%,流动性良好;投用撇渣器,改冲水渣作业。鉴于出铁时铁口状况不佳,出铁时间偏短,为减轻炉前工作量,在开炉初期,4号高炉只用3号TH出铁,9月8日4:13第4炉铁时投用1号TH,两个铁口对角出铁。

开炉后强化冶炼

降硅操作。降硅是高炉开炉后强化冶炼的一个重要的手段,而降硅速度过快则有可能导致炉况温度不足等事故,因此,控制合适的降硅速度尤为重要。此次开炉第一炉铁水含Si量为3.82%,物理热为1440℃,流动性良好,24h负荷加至3.0,焦比为517kg/t。但从第2炉铁开始,炉温下降较快,铁水含Si量降至2.0%以下,物理热低于1400℃,之

后Si含量维持在1.0%~1.5%。2016年9月11日铁水温度达到1500℃以上,Si含量快速降至0.7%以下,为加风创造了条件。

富氧喷煤。4号炉点火24h后由于炉温下降过快,开始喷煤,为保证理论燃烧温度风温逐步加至1000℃以上;2016年9月14日开始富氧,16日产量达到7218t,高炉利用系数为2.256t/(m3· d),喷煤量为28t/h,理论燃烧温度控制在2270℃;18日产量达到7501t,利用系数为2.34t/(m3·d);10月10日产量达到7832t,利用系数为2.45t/(m3·d)。

开炉过程经验总结

马钢4号高炉开炉取得了成功并实现了快速达产,获得了很多好的经验,但也有不足之处。

人员培训、方案和设备试车准备充分。热风炉高炉烘炉以及开炉方案的制订根据自身特点,结合其他高炉经验,注重操作性,并进行了广泛的讨论和部署。开炉前,马钢对设备进行充分的单试、联试,在试车过程中,不断发现问题、消除隐患,保证了开炉过程中未出现大的设备故障及操作事故。

马钢实现了安全快速引煤气,4小时内引煤气成功,并确保所有干法筒体内布袋无破损或糊死,为高炉顺利开炉及加风加压创造了有利条件。

操作制度调整果断。开炉初期,高炉出现中心气流不足、边缘管道频繁、不接受风量的问题。马钢果断调整料制,疏导中心、抑制边缘,调整后参数快速恢复,指标迅速提升。

在降硅过程中,马钢牢牢把握物理热不低于1500℃这个原则,在初期物理热低时,及时采取提炉温措施;物理热达到要求时,迅速降低铁水含Si量,为加风创造了条件。

风量、风温和喷煤富氧的使用,根据风速和鼓风动能、理论燃烧温度等参数综合开展,开炉期间各项送风参数相匹配,实现了炉缸工作状态和冶炼强度的协调。

不足之处在于:静态的布料测试结果和实际生产中的料制存在较大差异,开炉料制不合理,致使开炉初期中心气流不足、边缘管道频繁,对开炉进程造成一定影响。风机房风量表、冷风风量表和富氧流量表显示不准,给开炉后的操作制度调节及强化进程带来很大困难。

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