JZ-7制动机七步闸分解

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JZ-7型制动机七步闸

外观检查:

1、各仪表数值显示正常(防止指针倒装,黑前红后) 2、各仪表检验日期末过期(3个月)或无检验标签 3、大、小闸运转位

4、各调整手轮防缓螺丝,阀体安装螺丝无松动 5、客货转换阀在货车位

第一步:自阀最小减压,列车管3S减压50KPA,制动缸压力5~7S上升100-125KPA,保压1分钟。

1、观察制动缸压力上升是否迟纯(3#或12#堵或半堵)

1各缸勾贝必须伸出,防止个别闸缸管堵,○2检查三个塞门—2、第一次请求考官,下车检查(○

前、后台车制动缸塞门和后端列车管第二个塞门)上下机车注意安全。 3、上车察看列车管泄漏是否超过20KPA。 现象一:

列车管压力不下降

原因:a.中继阀排风口全堵

b.中继阀侧列车管2#塞门关 现象二:

制动缸压力不上升 原因:

a.分配阀列车管2#塞门全关 b.分配阀总风支管22#全关 c.分配阀侧作用风缸管14#全堵 d.作用阀侧作用风缸管14#全堵 e.作用阀侧闸缸管12#全堵 f.作用阀侧作用风缸管14#全堵

1先推小闸,不上闸为3#或12#,作用阀侧作用风缸14#堵,列车管不保压3#堵,能判断:○

保压12#堵或14#堵,小闸缓解有声音为12#,无声音为14#

2小闸作用正常为a.b.c,将工用风缸压力缓解至0,工作风缸不上升为a,若工用风 ○

缸压力能回升为b或c,再看列车管能保压为c,不保压为b. 现象三: 制动缸上闸慢 原因:

a. 中继阀排风口半堵:列车管下降慢,中继阀排风时间长,制动缸压力上升慢,非常位正常,小闸作用正常。

b. 分配阀总风支管22#半堵:大闸时,制动缸上闸慢,缓解正常,小闸作用正常。

c. 分配阀列车管2#塞门半堵:大闸上闸慢,缓解正常,工作风缸由0至500kpa的时间超过40S,小闸作用正常。(取—过,看制动缸压力较明显) d. 分配阀侧14#管半堵:大闸上闸,下闸都慢,小闸作用正常 e. 作用阀侧总风缸管3#半堵:大、小闸上闸慢,缓解慢。(非常位时,正常闸缸上升不下降,半堵时闸缸上升后会下降)

f. 闸缸管12#半堵:大,小闸制动或缓解,闸缸压力上升或下降都慢。(12#半堵,急制,制动缸压上指针抖动上升;作用阀侧14#半堵:急制,制动缸压力停顿1S左右再上升,无抖动)

现象四:工作风缸压力下降,列车管不保压,制动缸压力不保压

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原因: a、 工作风缸及其管系泄漏(外漏) b、工作风缸及其管系泄漏(内漏) c、 降压风缸及其管系泄漏

判断:当工作风缸压力漏至与列车管压力相等时停止下降为b;在非常位时,作作工缸压力不下降为c,若继续下降为a。

自阀阶段制动应稳定,制动缸压力按比例上升,自阀至最大减压位,列车管减压量为140kpa。

单阀缓解时,应能缓解到35kpa以下,(检查单缓管10#有无半堵或全堵,制动缸压力由350kpa降至35kpa以下时间为5-7S)

回运转位,各风缸气室充风正常(缓解时间不低于10S)

第二步闸:自阀最大减压位,列车管6S风降压140kpa,制动缸压力7-9S内上升到350kpa,回运转位,各风缸充气正常。

1、检查常用限压阀的调整压力是否符合规定(闸缸350kpa)

2、请求考官关塞门(分配阀与作用阀共用的3#塞门)检查作用风缸与制动缸有无泄漏,如果第一步闸发现列车管有泄漏,应关闭分配阀列车管2#塞门,进一步区分列车管与紧急风缸哪个漏。

区分:作用风缸与制动缸泄漏 闸缸不保压,自阀在制动区,过减位,紧急制动位时,闸缸压力均达不到规定的压力值(360、450)关分配阀总风3#塞门时,作用阀排风口排风,为作用风缸及其管系泄漏,无排风时,为制动缸及基管系泄漏。(小漏保压,大漏才不保压)

区分:列车管与紧急风缸泄漏(做完试验区分关2#塞门)

当关分配阀列车管2#塞门时,若列车管压力继续下降,为列车管泄漏,若不降,为紧急风缸泄漏。

现象一:分配阀常用限压阀调整值过高或过低 现象二:闸缸上升慢

原因:同第一步现象原因三 现象三:闸缸缓解慢 原因:

a. 分配阀主阀排风口半堵:大闸上闸正常,缓解慢,小闸作用正常。(分配阀排风时间长) b. 分配阀侧作用风缸管14#半堵:大闸上闸缓解都慢,主阀排风口间断排风,小闸作用正常 c. 作用阀排风口半堵:大、小闸上闸正常,缓解慢 现象三:制动缸压力过到定压迅速回落 原因:作用风缸管14#泄漏

第三步闸:自阀过量减压位,列车管10S左右减压240-260kpa(均衡风缸不得小于4S)制动缸压力7~9S上升350kpa,不得起非常。 现象一:过量减压起非常

原因:分配阀紧急部第一或第二排风堵倒装

现象二:均衡风缸排风时间小于4S(均衡风缸排风过快到240-260kpa)

原因:均衡风缸及其管系泄漏。大漏时1# 2#均无压力,此时, 在取柄位时,列车管压力正常。 自阀回最小减压位,均衡风缸压力回升,列车管压力不变 现象一:列车管随均衡风缸风力回升

判断:将客货转换阀置客车位,自阀有风排出时为8#堵,无风时为8a堵

若排风缓慢,制动后回运转位,均衡风缸先回升,列车管过一会儿才回升,为8#半堵 回运转位,这步因减压量大,充风时间应稍长

最小减压位回运转,2#指针猛追1#为4#半堵,2#指针缓慢上升为中继阀2#半堵 第四步闸:自阀至取柄位,均衡风缸压力10S内减压240-260kpa 保压1分钟,检查并区分列车管与中均管是否泄漏,

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现象一:列车管压力也下降(列车管前几位不漏,只在取柄位漏为4#漏 原因:中均管漏

自阀回过充位,5-10S内过充压力增加30-40kpa,回运转位,过充回力120S内不能消除完,不起自然制动,过充风缸排风口应排风

第二次请求考官下车检查,下车踢闸瓦,检查各制动缸缓解良好,下车注意安全 现象一:过充快,不消除,无排风声 原因:过充风缸管7#堵(靠风缸) 现象二:过充快,消除快

原因:过充风缸管7#半堵(靠风缸)

现象三:过充压力上升慢,回运转位消除快 原因:过充风缸及其管系漏

现象四:过充正常,不消,无排风声 原因:过充风缸0.5mm小孔堵 现象五:无过充压力,但有排风声 原因:中继阀7#管堵

第五步闸:自阀紧急制动位,列车管3S内降到0,制动缸压力5~7S内上升450kpa,均衡风缸减压240-260kpa,撒砂装置自动撒砂

1、检查紧急限压阀调整压力是否符合规定 2、伸出窗外看是否撒砂

现象一:单缓时,闸缸压力迅速到0,充风非常快,工作风缸压力不回升 原因:工作风缸侧23#堵

现象二:单缓时,闸缸压力下降很快到0,回运转时,闸缸压力又回升 原因:工作风缸侧23#半堵

现象三:大、小闸正常,工作风缸充风慢(超过40S) 原因:分配阀侧23#管半堵

自阀回运转位,工作风缸压力由0到480kpa的时间不超过40S左右,制动缸压力不应回升 1、检查工作风缸是否半堵

2、观察空压机泵风时间是否在30S内,防止单泵泵风(单泵泵风时间为55S或更长) 第六步闸:单阀阶段制动正常,制动缸压力达300kpa 全制时,检查单阀调整阀

现象一:制动缸压力达不到或超过300kpa

原因:单阀调整阀压力过低或过高。阶段缓解作用应良好, 第七步闸:单阀全制位,制动缸压力3S内达到300kpa 现象一:小闸上闸、缓解都慢,大闸作用正常 原因:单作管11#半堵

单阀回运转位,制动缸压力4S内降为0 现象一:单阀不制动,不缓解,大闸正常 原因:单作管11#堵

现象二:单阀全制时达不到300kpa,并带有“丝丝”漏风声 原因:单作管11#漏

现象三:自阀正常,单阀制动正常,缓解慢 原因:单阀调整阀排风口半堵

单阀全制位,第三次请求考官下车检查制动缸行程 检查1、各制动缸勾贝是否符合规定

2、手握列车管后端列车管,放风检查,确认塞门是否被关,脚踏风笛、撒砂试验。 试验完毕,请求分解

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