事故汇编

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打滑,拆其侧板,掏料,打开P-305链罩,发现销子断,氧化保持,P-305检修。 3)原因:前系统液位高,M-301吃料太快, M-302干燥效果不好,导致风送管堵塞,P-305积料,其电机过载,拧断销子,跳闸联锁。 15.尾气膨胀机的循环风电磁阀误开,氧化降负荷(ICI工艺)

1)经过:由于风电磁阀接线松动而误开,空压机控制联锁系统动作,关闭反应尾气进膨胀机的电磁阀,膨胀机进入循环模式,空压机出口压力降低,氧化反应器进气量降低,氧化降负荷。同样原因引起的氧化降负荷后发生多次。

2)事故教训:加强重要仪表的监护,尤其是装置检修后要对重要阀门进行检查校验。

16. 冲洗醋酸加热器泄漏(AMOCO工艺) 1)时间:87年11月9日 。 2)事故原因:

(1)11月8日冲洗醋酸加热器冲洗醋酸垫片泄漏,临时加固。 (2)11月9日泄漏增加,无法维持正常运转。 3)处理措施:

(1)氧化单元1 2:00“热保持”停车。

(2)开车加热器和冲洗醋酸加热器拆除保温,重新更换垫片。 (3)同时TE-1131列管检漏。

17.进料混合罐(D-105)超温,反应进料泵受损(AMOCO工艺) 1)时间:1989年12月~90年2月。

2)经过:氧化反应进料高速离心泵(G-106)多次损坏,达8台次。症状为泵启动后震动大,噪声大,打不上压,并伴随着机封损坏泄漏。对G-106卸检后发现,泵诱导轮损坏,并伴有气蚀痕迹。

3)原因:D-105超温。氧化保持时,D-105由正常操作时的75℃,在24~28小时后温度连续上升,最高达110℃,G-106在长时间高温下循环操作造成泵气蚀而损坏。 4)处理:

(1)氧化保持后,需迅速停G-106。

(2)保持期间,确认D-105伴热切断,并密切注意D-105的温升。

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(3)氧化保持前,尽可能提前停D-105的配料,降低液位。

(4)遇开车时温度高,可适当地在D-105中再配一些料以期降温,并将启动G-106作为开车准备最后一步,尽可能少开空泵,同时泵入口加冷却水降温,有可能条件时,反应提负荷速度加快,尽快用完热料。

18.高压吸收塔醋酸进料冷却器(E-116)列管冻凝,无法使用(AMOCO工艺) 1)时间:90年1月31日。

2)经过:因供汽锅炉故障,氧化保持,2月6日8:00准备开车时,发现BE-11 6列管冻凝,不能投用。

3)原因:BE-116在氧化保持停用后,冷却水阀未关,BE-116列管中HAC末排尽,在列管中冻凝。

4)处理:冬季BE-116停用后,应关掉冷却水阀,冷却旁路阀打开,关闭BE-116进出口阀,拆除BE-116低点盲板,排尽BE-116列管中的酸。遇到这种列管堵塞的情况,可采用向冷却水管中通蒸汽的办法来烘列管中的HAc,使之解冻。 19.长期运行不清洗,换热器堵塞(AMOCO工艺) 1)时间:1990年2月6日晚。

2)经过:溶剂脱水塔(T-403)液位调节阀全开,液位不见降,现场检查塔底泵(G-404)出口压力不足,泵严重气蚀。

3)原因:泵入口温度近128℃,检查塔底冷却器(E-403)回水温度8℃,水汽供水温度亦为8℃,由此判断E-403内部壳程堵塞,失去冷却作用。

4)处理:停冷却水,接蒸汽管进行吹扫,吹通复位,恢复E-403,G-404运行。 20.操作不精心,第三结晶器(D-203)防爆膜破(AMOCO工艺) 1)时间:90年6月11日。

2)经过:系统退料进行热酸运, D-203防爆膜破。

3)原因:操作不精心,并未巡检,D-203液位上涨到满罐顶破防爆膜。有关液位高顶破防爆膜的事故曾多次发生。

4)处理:更换破损的防爆膜。精心操作,严格巡检制度。

5)经验教训:装置中控应建立系统物料平衡的操作观念,避免容器满(空)液位操作,造成设备损坏。

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21.浆料管线未确认,引发又保持(AMOCO工艺) 1)时间:90年8月3日1 1:00

2)经过:干燥机联锁系统RS304自动关闭,使风送管线堵塞,氧化反应器(R-106)保持。风送管线处理通后,20:55反应引发成功,但反应引发前没有进行管线是否畅通的确认,实际上该出料管线恰巧是堵塞的,装置被迫再次”热保持”,处理了近十五个小时才通。 3)原因:

(1)反应器保持时管线未冲洗干净。

(2)反应器引发前未确认反应器出料管线是否畅通。

22.”热保持”后,现场作业粗心,造成混合配料罐(D-105)跑料(AMOCO工艺) 1)时间:91年1月6日。

2)经过19:10烯烃厂103 bar蒸汽故障,装置被迫保持。17:30停氧化进料泵(G-106),并隔离混合进料罐(D-105),打开泵壳体排凝排放,7日6::00发现D-105液位下降了10%,造成跑混合料6.7m3。 3)原因:

(1)保持后停G-106泵时,未把进出口阀关闭,即打开泵壳排凝阀。 (2)巡检不认真,D-105液位下降未发现。 (3)交接班不清。

4)处理:严格按要求操作,督促操作工现场中控加强巡检。 23.冲洗管线使用不当,造成LN管线串酸(AMOCO工艺) 1)91年元月6日。

2)经过:因供汽锅炉故障。氧化单元“热保持”,冲洗反应器,结晶器出料管线。7日10:00发现LN总管有酸窜入,致使空压机油槽被污染。

3)原因:管线冲洗时LN与HAC同时开着,由于系统氮气压力此时仅有3~4bar,比冲洗酸压力小得多,再加上LN管线上单向阀失灵,从而引起了这次事故。 4)处理:

(1)LN与HAc在冲洗时不能同时开着。 (2)单向阀每隔一段时间要拆检一次。 (3)LN用完后要用肓板盲死。

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24.反应器初开车,水含量高(AMOCO工艺) 1)时间:91年1月28日。

2)经过:氧化单元初次开车,21:00 反应器进热HAc,并压入开车催化剂及混合料,22:30引发时,温度由190℃渐降,在此过程中采用了多种于段,如关保温阀,提高反应器压力,未能使之起死回生,后查出原因是水含量太高缘故,水来源于D-105从溶剂泵(G-408) 补酸不及而使用了母液罐(D-306)来的酸,而D-306中含水达24%,而使R-106没有引发成功。后来将料退出,重新进热醋酸,混合料及开车cat,没有用D-306送来的酸。29日4:30引发时一次成功。 3)经验教训:反应器、结晶器水洗后一定要排净,D-306中的水就是结晶器等容器水洗时残留留下的。在反应器初开车时,后系统中的酸在未能确定其含水量时不能用于反应器热HAc充填,后系统的酸若水含量高,应送去溶剂回收系统(D-402)处理,待其水含量正常了再循环到配料罐前。 25. 罐壁物料脱落引起泵入口堵造成系统波动(三井工艺) 1)时间:2004年5月16日9:30。

2)经过:PM-402由B台切至A台,9:35 PD-405的液位开始偏涨,检查泵的运转状况,从现场排放来看判断为PD-405罐底线和罐侧线被块状物料堵塞。切浆料运转后处理并恢复。11:05开始,PC-2101和FC-2201同时下降,切泵处理后效果不明显,11:25切RS运转,清PP-101入口过滤器,有大量的结块物料堆在过滤器上。

3) 原因:可能是PD-405罐壁上的块料脱落,堵塞PP-405入口管线,后又随滤液进入PD-501中,进入PD-101后堵塞PP-101入口过滤器所致。 26.不查原因,盲目操作,防爆膜爆破(AMOCO工艺) 1)时间:1989年9月22夜。

2)经过:氧化运行负荷75%,1:00干燥机循环载气风机(C-302)跳闸停车,壳休排放发现大量液体。20分钟以后启动又跳,继续排凝。3:00氧化单元由于结晶器高液位被迫保持,但第二、三结晶器(D-202、D-203)气相防爆膜已被顶破。4:00开启C-302,真空过滤机(M-301)进料,4:30 C-302再次停,6:00再次启动C-302 正常,M-301真空过滤机恢复进料,降低前系统液位。 3)原因:常压吸收塔(T-302)操作不稳定,经常泛塔,未引起重视,液体由C-302

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