冷室压铸机的结构及故障实例分析 - 图文

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案例十三: 故障名称:不能计数

故障现象:DCC280计数器不能计数,没有动作 故障原因分析:

(1)计数器损坏; (2)计数器的开关坏; (3)输出模块上该输出点烧坏; (4)十四路放大板上该输出点烧坏。 处理:

经查计数器的开关完好,但十四路放大板上该输出点的指示灯一直亮,于是将022、065这组线换在十四大放板上的另一个点上,计数器又恢复正常,该故障为十四放大板输出点坏而引起计数器一直得电而不能计数。

案例十四: 故障名称:没压力

故障现象:DCC160按启压按钮无总压 故障原因分析:

(1)油路故障,电磁阀坏,油泵坏;

(2)电气故障,拔码坏,P-01比例板坏。经过检查发现按启压时电流显示不正常,

查P-01板连接线路也正常。最后检查压力拔码发现拔码线接触不良。

处理:将总压拔码与其它拔码对换正常,检查为总压拔码线接触不良,接好后正常。

案例十五: 故障名称: 不锁模

故障现象:DCC400手动自动都不能锁模。 故障原因分析:

(1)顶针回限未感应到; (2)锁模终止吉制坏; (3)安全门吉制坏; (4)锤头未回到终止位置; (5)锁模按钮坏; (6)操作信号线断; (7)PLC模块损坏; (8)十四路放大板损坏; (9)锁模油阀卡死; (10)油阀线圈坏。 处理:

PLC没有顶针后限的信号输入,观察顶针油缸发现活塞杆处在顶出位置,顶后的近接制

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未感应到,手动操作顶后动作,顶针机构无反应,电脑也无此操作信号输入,打开操作面板发现顶针钮制线断,经修复后故障排除。

案例十六: 故障名称:无自动

故障现象:DCC160在手动状态下机器各动作正常,但在自动状态下机器不能锁模 故障原因分析:

在这种情况下,一般是电路出现了故障;首先检查是否所有锁模条件满足,包括回锤到位,安全门关到位,顶针回到位等;经检查以上条件满足,后来在检查电脑输入点时发现抽芯1出限的指示灯亮了,但模具上并没有接抽芯而且电箱面板上也没有选择,所以根据这一现象去检查电路,结果发现抽芯小电盒上,抽芯1出限的接头被铝渣短路了。 处理:将铝渣清理干净后机器恢复正常运作。

案例十七: 故障名称:开机报警

故障现象:DCC400打开电源机器报警,无任何动作。 故障原因分析:

客户反映机器是在正常生产的状态下突然全机没动作的,经过检查一开动机器就有报警,因此先检查润滑油泵是否正常,结果润滑系统并无异常现象,但在检查电脑输入点时发现机器,在开模状态下时锁模确认吉制的指示灯也亮了,经检查原来是锁模确认吉制没有复位而造成的报警。

处理: 将锁模确认吉制重新回复到原位后机器恢复正常。

案例十八: 故障名称: 润滑油泵不能停。

故障现象:DCC280开机后润滑油泵不能停止。 故障原因分析:

(1)手动润滑信号异常; (2)电脑输出点坏;

(3)润滑油泵中间继电器KA3异常。 处理:

(1)开机后发现润滑油泵开始工作一直不能停止,检查电脑输出点一直有输出。 (2)检查润滑手动按钮输入点发现一直有输入,因此判断应为手动按钮故障,检查

按钮正常,但输入点短路;

(3)检查输入点发现与OV短路,清除短路后正常。

案例十九: 故障名称:开锁模速度慢

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故障现象:DCC280开锁模速度慢,没有常速锁模。 故障原因分析:

(1)常慢速选择开关是否正常; (2)常慢速油阀调节及工作是否正常; (3)开锁模吉制是否正常工作; (4)开锁模油阀是否工作正常; (5)大泵泄荷是否正常; (6)液压系统是否泄漏。 处理:

首先检查大泵工作正常,依次检查常慢速阀正常得电开锁模阀正常,系统无泄漏,检查发现锁模低压吉制未有信号给电脑,判断为吉制坏,更换后正常。

案例二十: 故障名称:开锁模动作异常报警 故障现象:DCC400开锁模动作异常报警 故障原因分析: 故障分析:

(1)在锁模的过程中,如果顶针顶前到位有信号,会报警; (2)在锁模的过程中,如果锁模到位有信号,会报警; (3)在开模的过程中,如果顶针顶前到位有信号,会报警; (4)在开模的过程中,如果抽芯有信号,会报警。 现场检查:

机器在锁模的过程中,锁了一段距离后,突然速度变慢,而且报警产生,但是慢速,开模到位,报警自动停止,下个循环依旧。在报警产生后,用手动自动转换取消报警,检查PLC输入输出信号,发现接地保护的输入点有信号。原来为线路接地。 处理:

排除接地后试机正常。

案例二十一: 故障名称:全机无动作 故障现象:DCC400一开机,机器无任何报警,全机无动作。 故障原因分析:

(1)电机过载,不能起动马达; (2)程序问题,无法运行; (3)P-01板坏,全机无法运行; (4)十四路放大板坏,无法运行。 处理:

经检查发现P-01板烧坏,从而造成全机无动作,而该故障是由于抽芯2的线路短路引

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起的,维修后,试机正常。

案例二十二: 故障名称:全机无动作.

故障现象:DCC400全机无动作,并有报警 故障原因分析:

启动电机,手动状态看有无压力(拔码拔到正确数值)有压力则检查:

(1)十四路放大板是否正常; (2)接至所有油阀的线路是否正常。 无压力则检查:

(1)电比例阀、溢流阀是否正常; (2)整流板是否正常; (3)P-01板是否正常; (4)PLC输入输出是否正常; (5)压力拔码是否正常; (6)油泵与马达联轴器是否脱落。 处理:

经观察发现系统无压力,PLC有输入无输出信号(有条件不满足现象),并每次开电机都有报警现象,根据机器动作程序可判定:

(1)润滑压力达不到;

(2)润滑液面过低;经观察润滑压力可以起来,液面一直有信号输入,说明为润

滑油液面低所致,加入润滑油后机台正常。

案例二十三: 故障名称:抽芯异常

故障现象:DCC500选择抽芯1打自动时有时有抽芯动作,有时没有 故障原因分析:

(1)抽芯油阀线圈的线路接触不良; (2)抽芯油阀卡死; (3)抽芯限位开关是否正常; (4)抽芯选择开关到PLC的线路接触不良。 处理:

经检查发现抽芯限位开关接触不良,重新更换后故障排除。

案例二十四: 故障名称:不开模

故障现象:DCC630模具在锁紧后就打不开模. 故障原因分析:

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