化工危废行业典型事故(事件)案例汇编

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计670℃报警,690℃跳车),炉膛温度TI13310温度涨至817℃。19:30 现场汇报蒸汽过热炉泄漏,H-1301蒸汽过热炉所有火检全部无显示,蒸汽过热炉紧急停炉。

(二)原因分析 1.直接原因

H-1301蒸汽过热炉超温,炉管抗压强度降低,炉管泄漏造成过热炉停车。

2.间接原因

(1)升温并汽过程中对过热炉炉壁温度监控不到位,造成炉壁温度超温运行。

(2)H-1301过热炉炉壁温度测点 TI13308-1 、TI13308-4 、TI13308-7 脱落,指示不准。

(3)H-1301蒸汽过热炉超温联锁解除未按规定办理审批手续,未制定监控和应急处理方案,过热炉超温时未能及时停车。

(4)风险辨识不到位,《操作规程》、《风险控制卡》中未明确炉壁温度升速率。

(三)防范和整改措施

1.停车检修时,对所有炉内温度测点进行校验,对脱落的测点进行修复。

2.联锁变更严格按照制度执行,车间制定《日清确认表》由班组每天确认。

3.对操作规程进行修改,明确蒸汽过热炉大修后点火烘炉壁温升温与间断开车壁温升温速率。

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4.重新组织过热炉风险辨识,进一步完善过热炉开停车《风险控制卡》。

六、甲醇厂“5〃27”液氧泵P9601气蚀事故

(一)事件经过

2014年5月27日19时12分,甲醇厂空分车间三班机组主操张×发现增压机中抽、末级压力快速上涨,班长李××将DCS画面切至液氧泵画面,发现液氧泵P9602跳车,液氧泵P9601按照设定程序自动加负荷,但出口压力只有0.4MPa。此时,气化炉因氧气流量低低联锁跳车,氧气放空阀开至46%,李××手动打开P9601液氧泵回流阀,通知现场人员打开P9601泵体导淋排气,排气后压力迅速上升至4.0MPa,随即将液氧泵压力调节至正常6.2MPa。

(二)原因分析 1.直接原因

液氧泵P9601低速备泵易气蚀,自启后不打量,导致氧气流量低低联锁,气化炉停车。

2.间接原因

车间技术标准制定不严格,班组对液氧泵排气不彻底。 (三)防范和整改措施

对机泵每小时巡检认真排气,导淋见液后再关闭导淋,确保机泵备用。

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七、烯烃公司“1〃4”2#气化炉主烧嘴跳车事故

(一)事故经过

2014年1月4日,烯烃公司气化车间五班中班接班时,2#气化炉激冷水B泵处于停运检修状态,A、C泵运行。2#炉中控主操何××接班后对A/C泵电机电流、温度进行巡检,发现A泵电机前轴承温度有缓慢上涨趋势。17时,激冷水A泵前轴温度由接班时的56℃涨到62℃。17时10分,B锁斗进料阀XV0414无关反馈,导致锁斗顺控中断,影响锁斗的运行。何××忙于处理锁斗运行问题,未继续跟踪激冷水A泵电机轴承温度。此时,前轴承温度上涨速度加快,至18时50分达到95℃,引起激冷水A泵跳车,导致激冷水流量低低联锁2#主烧嘴跳车。

(二)原因分析 1.直接原因

激冷水泵P-23201A启动后,电机高负荷运行,电机轴承未采取强制冷却措施,导致前轴承温度高,激冷水A泵联锁跳车,B泵检修,引起激冷水量低低,联锁2#主烧嘴跳车。

2.间接原因

(1)气化车间对激冷水泵电机功率选型偏低的问题重视不够,在激冷水B泵检修时,未联系电气车间对运行A、C泵电机进行特护。

(2)气化车间特护管理不到位,在激冷水B泵检修时,未对运行A、C泵进行特护

(3)电气车间未对气化车间有关激冷水泵电机电流的控制范围

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进行交底。

(4)中控主操发现激冷水A泵电机前轴承温度由56℃涨到62℃后,未进行汇报,前轴承温度持续升高未及时发现。

(三)防范和整改措施

1.启动大功率机泵前,联系电气车间确认电机状况,启动后并对电机的运行进行监控。

2.加强设备管理,当重要的备用设备在检修时,对运行设备下达明确的特护指令。

3.中控报表增加重要机泵电机轴承温度参数记录,增加声光报警。

4.电气车间对各车间电机电流控制范围有明确的交底。

八、烯烃公司“1〃7”一线挤压机停车事故

(一)事故经过

2014年1月6日,烯烃公司聚合车间一线挤压机由于切粒机粒型不好,操作员包××手动开车。1月7日早晨,技术员唐××安排杜××将一线挤压机投自动。10:00杜××带领张××、刘×、马××进行投自动,先将退刀风压提至0.05MPa。10时0分15秒,开始缓慢降低进刀风压后投自动。10时0分45秒,切粒室锁紧油压从17.4MPa降到14.2MPa联锁一线挤压机停车、灌肠。

(二)原因分析 1.直接原因

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