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(1)传动皮带张紧度不够而未及时张紧是造成皮带断裂的直接原因。 (2)维修人员业务水平不高和责任心不强是造成皮带断裂的主要原因。 4.氧化反应器搅拌跳闸(ICI工艺)

1)经过:氧化反应器110%负荷运行期间,搅拌电流超限跳闸。

2)原因:氧化长期高负荷运行,为了满足各项指标合格,液位控制的较高,造成反应器上部固体料结壁,影响射线液位计测量,使液位指示失真,液位超高造成搅拌电机超载跳闸。

5.干燥机内压高,防爆膜破(ICI工艺)

1)经过:中控氧化主操发现氧化化干燥机内压不断升高,经过调节仍不能能使压力下降,最终造成氧化干燥机的防爆膜破裂。

2)原因:经分析和现场检查发现干燥机洗涤塔(D2-501)至母液罐(F2-506)的正常管线发生堵塞,溢流管线也有块料堵塞,致使干燥机排气不畅。 6.真空过滤机干侧溢流,浆料进干燥机 1)ICI工艺某厂

(1)经过:真空过滤机干侧溢流,致使浆料进入干燥机中,湿料进入CTA料仓,料仓下料困难,停车多次。

(2)原因:过滤机进料罐浓度过高,造成过滤机回流管线结壁严重,回流管线不通畅,造成干侧溢流。 2)AMOCO工艺某厂

(1)经过:真空过滤机碱洗作业后,进行系统恢复。过滤机进料恢复后不久中控操作人员发现干燥机的内压异常升高,紧接着发现干燥温度下降,风送系统送料困难最终出料螺旋彻底堵死等现象。联系现场操作人员确认,发现刚投用的过滤机干侧溢流,浆料进入了干燥机。根据DCS记录,进浆料的时间约15分钟,进浆料量22~25吨。干燥机内严重结垢,不得不在短期安排干燥机碱洗作业。 (2)原因:现场操作人员作业流程不熟悉,过滤机恢复时忘记打开溢流线上的阀门,造成浆料溢流。

3)经验教训:在不同厂家都发生了该种事故,应予以关注。现场作业人员在作业过程中应严格遵守作业规程,反复确认流程畅通。特别是在投用过滤机后,应通过视镜观测过滤机溢流、下料情况。

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7.离心机齿轮箱进、出油管的接头脱落事故(三井工艺)

1)时间:2003年11月14日。

2)经过:离心机(TM-300/A)在运行中出现扭矩臂、振动突然升高(在此次之前离心机整机振动偏高,已运行一段时间,但没有达到报警信号),导致齿轮箱进、出油管的接头脱落,停机检修。检修及试车情况如下:

(1)更换上部壳体(包括主轴),转子没有从下部壳体内吊出,没有检查下部轴承、进料管、转鼓(推进器)、差速器。

(2)将刚刚由日本专家指导维修过的上部壳体(主轴),与转鼓配合回装。 (3)试车,起动后联锁停机(振动高)。

(4)停机解体检查,此次将转子整体(包括上部壳体(含主轴)及转鼓)吊出检查,发现下部的进料管磨损严重,弯曲变形。与下部支架连接的四条螺栓全部扭断。

(5)取出扭断的螺栓,更换新的进料管。

(6)将机组回装,并没有检查上部主轴,差速器、转鼓(推进器)等。 (7)在此试车振动偏高,决定更换新的离心机。

(8)新的离心机会装后试车正常,一切都在正常范围内。 3)原因:

(1) 第一次检修更换了主轴没有检查下部情况。投用后振动必然偏高,振动主要原因是下部的进料管损坏。

(2) 第二次虽更换了进料管,检查不彻底没有检查差速器、转鼓(推进器),由于前期运转,及第一次检修后试运造成差速器内部损坏及转鼓(推进器)进料室被进料管打伤,造成不平衡,使用第二次检修后投用,振动依然偏高。 8.不按规定操作,设备带病运行,造成停车(AMOCO工艺) 1)时间:1990年12日25日。

2)经过:氧化100%负荷运行。14:30干燥机(M-302)内压瞬时升高很多,蒸汽压力迅速下降,加热蒸汽流量上升至表上满刻度,干燥机洗涤塔(T-301)塔顶,塔釜温度相同,均高达一百多度,真空过滤机几法进料。

3)原因:干燥机出口采取分析水含量高,初步断定为M-302加热列管破裂。平时干燥机预热升温没按规定程序进行,升温速度太快;风送,干燥系统出现故障时,

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干燥机热态停运时间太长,局部受热不均匀。

4)处理:氧化保持,M-302排凝,退空干燥机内剩料,停加热蒸汽,M-302碱 洗,水洗,焊接破裂的列管。

9.联锁线路不正常,真空过滤机不能建立真空(AMOCO工艺) 1)时间:1991年元月2日白班。

2)经过:切换真空过滤机M-301A B,A台碱洗,B台无法建立真空,现场检查是破真空阀(PV-318)关不上。

3)原因:PV-318受联锁制约有下列几个方面的信号:下料螺旋(P-302, P-301)转速,真空过滤机(M-301B)、干燥机( M-302)电流信号。现场确认这些设备和阀门都处于运转和正常状态。检查盘后线路,发现M-301B电流信号没有送至PV-318。

4)处理:开联锁摘除单,将这一信号短接,PV-318关闭,M-301B正常运行。 10.配料不合格,真空过滤机堵塞,浆料进入风送管(AMOCO工艺) 1)时间:1990年11月7日夜。

2)经过:氧化运行负荷为60%,干燥机(M-302)内有结垢。7:15,真空过滤机(M-301B)跳闸,立即切M-301B走跨线,检查风送,料已进入管线,关去中间料仓(F-500)的手阀,打开风送管排凝,就地排放。停干燥机洗涤塔(T-301)塔顶酸喷淋,将酸倒空、排放。

拆风送弯管,拆出料螺旋(P-305)侧板,清理积料,碱洗,水洗过滤、干燥系统。

3) 原因:氧化配料不好,TA浆料粘度大,M-301B积料,堵塞溢流管,浆料跑入干燥风送系统。

11.仪表失灵,想象操作,再沸器严重堵塞(AMOCO工艺) 1)时间:1990年6月。

2)经过:大检修之前,汽提塔重沸器(E-402)严重堵塞,列管绝大多数被堵死,3)原因:

(1)浆料浓度高。因是大检修前停车,装置需倒空,因此汽提蒸发罐(D-402)的母液接受量相当大,致使其浓度逐渐升高,搅拌器(A-402)过载,底浆叶脱落,浆料不均匀。

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(2)液位计失灵、偏高假指示,致使D-402长时间低液位操作亦是高浓度残渣进入E-402的原因之一。

(3) PI-403中控指示不准,操作工没有结合现场压力表作参考,只根据自身经验和想象,背压阀(HCV-404)阀位控制不当,实际背压控制偏低,致使浆料在E-402里闪蒸,堵塞列管。

12.操作不稳定,烟囱堵塞,电机超载(AMOCO工艺) 1) 时间:1990年6月2日夜班。

2)经过:0:50 真空过滤机下料螺旋( P-302)跳闸,停真空过滤机(M一301)进料,敲击干燥机烟囱,要求电气将P-302电机复位,现场留人员对P-302/303间歇启动过料,直至P-303电流降至正常值后,恢复M-301进料。

3)原因:干燥机烟囱斜管堵塞,C-302无循环载气,干燥机(M-302)内压升高,在P-302下料端积料,P-302过载跳闸。

4)处理:在M-301间歇过料时,碱洗、水洗P-302、M-302及其烟囱斜管。 13.斤斤计较个人得失,对即发事故熟视无睹(AMOCO工艺) 1) 时间:1990年3月2日夜。

2)经过:真空过滤机(M-301A)链条接头处半边脱开,联系机修,因是夜间,暂时不能处理。检查M-301B溢流管线堵,真空过滤机不能切换。氧化反应器降低负荷运行,以备不测。结晶器(D-201/202/203)和母液罐(D-306)高液位,此时如果停M-301 A进料,则结晶器可能满出,如果真空过滤机继续进料,则此液位可以平衡。此时却又是交接班(中、夜班)时间,双方互相推托,未能得到及时处理,导致了D-306满出。

3)原因:中班未能详细检查备用真空过滤机M-301B的情况,对其溢流管线的堵塞未作及时冲洗,从而在紧急情况下不能切换,中夜班人员看着事故即将发生,却为由谁来处理发生争吵,延误了时机,终于酿成事故。 14.随意加大进料量,电机过载跳闸(AMOCO工艺) 1)时间:1990年1月24日夜。

2)经过:氧化100%负荷运行,真空过滤机B台进料,2:50,出料螺旋(P-305)跳闸,干燥机及上游螺旋(M-302,P-301B,P-302)联锁停,操作人员立即破M-301B的真空,停止其进料。现场用风送尾气吹通风送管线,启动P-305

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