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8.料仓切换操作错误,合格产品送入TA料仓(AMOCO工艺) 1)时间: 1990年8月29日。

2)经过:F-701A料仓满,指令把合格产品直接送到成品料仓。当班操作工在料仓切换时,开错阀门,误将产品送到中间料仓F500,致使损坏180吨合格产品。 3)原因:切换操作粗心,风送路线选择错误。 4)事故教训:

(1)加强岗位操作责任心。 (2)加强岗位技术培训。

9.离心机(M-701)母液管堵塞,机体内水反窜,润滑油乳化(AMOCO工艺) 1)时间:1990年10月19日23:00。

2)经过:M-701C润滑油乳化,当班人员停止停该机进料切水冲洗,并冲洗母液管,停机,事后检查油中不仅有水,而且有少量物料。分析原因是M-702C母液管堵塞,造成M-702C带压,使机体压力大于油压而水反串人油系统,后疏通母液管,并换油后,该机启动正常。

10.联锁信号不挂,系统返料(AMOCO工艺) 1)时间:90年5月5日22:00。

2)经过:M-703 出料风送停车,接着又发现出料螺旋(P-705)卡料,电机跳闸,被迫揭盖清料,装置二级返料,停车四小时。

3)原因:正常生产中,下料螺旋(P-702、P-703)置主动,没有与风送挂上联锁,这样在风送停车后,P-702、P-703以及前面装置继续运转大量积料在P-703内卡停设备。 4)教训:

(1)系统开车趋于正常后,即要把联锁信号投用。 (2)不要随便摘除装置的联锁。

11.压力离心机主轴齿轮烧坏事故(AMOCO工艺) 1)时间:87年8月16日。 2)事故原因:

(1)2:30分,现场发现压力离心机A台有异音,且皮带冒烟,立即停运离心机A台。然后停A台甘油泵。

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(2)离心机主轴密封冷却油没有,造成润滑油系统没流通。 3)处理措施:

(1)离心机转鼓送机修厂修理。

(2)离心机主轴密封油回流电磁阀解体检查。 (3)单元停CTA投入切浆料循环运转。

12.反应器进料泵齿轮箱损坏事故(三井工艺) 1)时间:2003年9月15日。 2)经过:

(1)第一次:12:26 反应器进料泵(PP-102B)记录显示先振动,电流突增,轴就烧了。在此之前此泵一直运行平稳,(电流振动都在正常范围内),解体后发现: ①诱导轮严重磨损,高速轴弯曲。

②高速轴的上下轴瓦与轴抱死,密封动静环粉碎。

分析:①有硬物(块状物料)从入口进入,与诱导轮碰撞;②导致密封粉碎物料顺轴进入齿轮箱。

(2)第二次:16日9:30更换备台后,再次试泵。启动前检查一切正常,油压2.1Kg/cm2,运转正常后,打开出口阀,突然从密封处和高速轴下轴瓦处冒烟,先停泵,后停油泵(该泵是从十一所返修的),解体后发现诱导轮磨损,叶轮与后盖板有磨损,齿轮箱高速轴的上下轴瓦严重磨损,密封的密封面磨损严重,扩散器吸入口处磨损,拆下扩散器更换,发现入口处有块状物料,直径在30mm左右,扩散器的一出口被这块物料堵塞。

分析:由于在入口处有硬的物料,对诱导轮机叶轮形成冲击,造成振动大,扩散器其中的一个出口堵塞,使诱导轮及叶轮形成偏流,加剧了振动。

(3)第三次:16日下午3:00切换更换了原D台的泵,启动前检查一切正常,启动后振动偏高,响声异常,运转10分钟后,停泵,解体检查,各部件没有磨损,齿轮箱内的三轴、齿轮锈蚀,齿面也有锈蚀,经清洗后回装,再次试泵正常。 分析:由于D台长时间备用,齿轮箱体内部件腐蚀生锈,齿轮啮合不好,形成振动和异常声响。 3)原因:

B台的进出口管线有挂料,易形成管堵,当管线中的物料一旦脱落进入扩散器中,

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对诱导轮、叶轮形成冲击造成振动大。第一次检修后没有对出、入口进行检查、清除块状物料,造成第二次的试泵振动大、高速轴烧瓦。第三次是由于D泵长期没有运转,齿轮箱内轴及齿轮锈蚀,齿轮啮合不好,形成振动偏高,有异常声响,不能形成湍流。

13.压力离心机烧坏事故(AMOCO工艺) 1)时间:1988年6月1 6日。 2)事故原因:

(1)转鼓齿轮箱中油泄漏外溢。 (2)转鼓齿轮箱中螺母断裂。 3)处理:

(1)离心机送机修厂返修。 (2)对螺丝材质进行研究分析。

14. TA、PTA进同一料仓,内压高逼停风送(AMOCO工艺) 1)时间:1990年10月31日13:20 。

2)经过:干燥机(M-703 )出来的不合格产品送到料仓(F-701A),出现风送停止,联锁过滤、干燥系统。现场检查风送压力及各阀门位置正常,亦无仪表故障。 3)原因:TA、PTA不合格料同时送入F-701A,仓内料位又较高,仓内压力不能即时泄掉,最终造成风送压力超过联锁停下来。 4)经验教训:

(1)氧化,精制两单元协调,避免同时把料送到同一料仓。

(2)在料仓料位高于80%;即要切换料仓以减少排放气体灰尘夹带。 15.干燥机轴承坏,蒸汽管扭断(AMOCO工艺) 1)时间:1988年9月29日 2)事故原因:

(1)干燥机出料端轴承坏,造成蒸汽管扭断。 (2)修复制造后,中方加工的尺寸与日方不同。 3)处理: (1)修复被拉断蒸汽管。 (2)更换新的轴承。

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(3)疏水器新加旁通。

16.误关仪表风,反应器防爆片破裂(AMOCO工艺) 1)时间:1989年6月1 8日10:20。

2)经过:精制单元水运时,加氢反应器(R-501)处于冷水运状态,压力显示为2.7MPa(g),此时正在现场干活的人将反应器压力控制阀(PV-525)仪表风关掉,反应器压力显示由2.7Mpa直线上升到8.9Mpa,反应器防爆片破,安全阀起跳后在回座时将安全阀内芯唇封冲裂,安全阀损坏。 3)原因:

(1)在反应进料泵(G-502)启动的情况下,其流量为50M3/h,此时将PV-525关闭,由于液体不可压缩性,故在很短时间内即可使反应器压力上升到泵出口压力,造成安全阀起跳。 4)经验教训:

(1)应对施工现场人员进行教育,在未得到操作人员允许的情况下,不要乱动现场各种仪表及设备。

(2)对重要调节阀应加明显“禁动”标志。 17.操作不谨慎,停泵又破防爆膜(AMOCO工艺) 1)时间:1989年9月9日10:00。

2)经过:当班操作人员在启动第二台反应进料泵(G-502)时,因G-502A入口排凝未关的情况下迅速打开其入口阀,使G-502入口总管压力降低后使运行泵G-502B联锁停车,中控人员将加氢反应器处于”热保持”状态,现场人员在重新启动G-502泵时未和中控联系,因PV-525手动全关,启动G-502B泵后反应器压力急剧上升使反应器超压,防爆膜破裂。 3)原因:

(1)操作工在启动G-502A泵前未先对其流程进行确认,在入口排凝未关的情况下即迅速打开泵入口阀而使总管压力下降。 (2)在重新启动G-502B前未和中控联系。

(3)中控人员在G-502B启动后未能迅速调整PV-525阀,应急能力差。 4)经验教训:

(1)启动大型机组前一定要按开车卡片进行确认,并执行开车卡片制度。

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