单缸柴油机维护与修理 联系客服

发布时间 : 星期四 文章单缸柴油机维护与修理更新完毕开始阅读

11.77MPa。

(4)将调整螺栓的位置做个记号,拧进1/2~1圈再摇车,若喷雾情况没有发生变化,则可认为标记位置下喷油压力调整已大体正常,将调整螺栓退至原位,用锁紧螺母紧固锁紧即可。

如果有三通管和已校正好的喷油器,也可用三通管将被检查和已校正好的喷油器并联在喷油泵上,排除油路中的空气后,将油门置于最大供油位置,减压摇转曲轴,观察两个喷油器的喷油情况,如果同时喷油,说明压力正常;如果被检查的喷油器提前喷油,则说明喷油压力不足,应进行调整。松开调整螺栓的锁紧螺母,向内拧动调整螺栓,使调压弹簧预紧力增大,提高喷油压力,直至两个喷油器同时喷油为止,最后锁紧螺母。

十三、怎样安装单缸柴油机的湿式气缸套

⑴将缸套及其安装孔清洗干净,先不装阻水圈,把缸套放在缸体内,用百分表分别测量缸套凸肩厚度及缸体上的缸套安装孔深度,二者之差即为缸套平面凸出机体平面的高度,一般应在0.04~0.17毫米之间(见表1)。此高度过大,如超过0.50毫米,易造成缸套断裂;过小,如小于0.02毫米,则气缸垫与气缸套顶面密封不严,使高温高压气体从机体与缸套凸肩接缝处冲入水箱,发出“嘣、嘣”的冲击声,水温很快上升。如果高度过大,可在专用的镗床或镗缸机上镗削到合适的尺寸;如果高度过小,可在气缸套台肩下垫一铜皮垫圈(利用旧气缸垫制成的),使之达到规定高度。 ⑵测量好缸套顶面与机体平面的高度差值后,取出缸套,装上阻水圈。应注意不使阻水圈过紧,以免缸套周边受力不均而断裂。 ⑶选择湿式气缸垫,并使其内径与缸套上端面密封带相适应。 ⑷按规定扭矩和顺序用扭力扳手紧固缸盖螺栓,注意拧紧力矩不得过大,否则会产生缸盖变形、缸体烧损以及缸套会因受力不匀而断裂。 表1发动机气缸套凸出机体高度(毫米)

机型 S195 L195 195TX195 凸出高度 0.04~0.17 0.05~0.12 0.09~0.15 极限值 0.50 0.50 0.50

十四、单缸柴油机供油时间早与晚的判断

各种农业机械大都配以柴油机作为动力,柴油机供油时间(供油提前角)的过早或过晚对柴油机功率的输出、油耗和正常运转影响甚大。要想保证供油时间的正时,首先要掌握对柴油机供油时间早与晚的判断,以正确调整。这里向广大机手朋友介绍两种简易判断供油时间过早与过晚的方法。

对于单缸柴油机,在柴油机油门关闭熄火的一瞬间,经常会看到风扇或飞轮反转或立即停止转动这两种现象。根据它就可以帮助你判断出柴油机供油时间的过早与过晚。

供油时间过早时,混合气体将提前形成并过早着火燃烧,膨胀的气体对正在

缩力,迫使活塞下行,造成曲轴反转,因此风扇或飞轮也反转。

供油时间过晚时,混合气体的形成和燃烧过程推迟到活塞下行时才进行,由于燃烧空间迅速增大,不能产生原来应有的很高的膨胀力,因此, 在柴油机熄火的一瞬间,曲轴转动惯性力变小,就会立即停止转动,表现为风扇或飞轮立即停止运动的现象。

一般柴油机工作500h以上或经拆修的喷油泵,都必须给予调整最佳供油提前角(供油时间)。

十五、单缸柴油机轴瓦的更换技巧

单缸柴油机烧瓦抱轴后,可用下法换瓦,必要时磨轴。此法简单易行,不必拆卸缸盖和活塞连杆组,也不必调整气门间隙,既省时又省力。

1.若曲轴转不动,可先拆下飞轮上的传动带,撬平飞轮螺母锁片,再用拆卸飞轮的专用扳手套在飞轮螺母上,用手锤顺时针方向敲击扳手手柄,一般情况下飞轮即可转动。

2.拆卸齿轮室盖、齿轮以及后盖,拧下飞轮螺母,拉出飞轮。

3.用合适的弯头套筒扳手拧出连杆螺钉,减压后转动曲轴使活塞处于上止点。然后拆下主轴承盖螺钉,顶出主轴承盖,伸手从后盖处拧下连杆螺钉,取出连杆盖,从机侧拉出曲轴,再用一根铁丝穿过连杆大头上的螺孔后捆牢。 4.根据曲轴轴颈的蚀损情况决定如何修整,并相应配瓦。

5.按常规装完主轴瓦后装上曲轴,转动曲轴使曲拐向后,再拉动捆在连杆大头上的铁丝,使活塞连杆组向下止点运动,直至连杆大头和连杆轴颈相贴合。再从后面向连杆大头与轴颈间插入上瓦片,下瓦片则压入连杆盖中。然后用手拧入连杆螺钉,再安装好主轴承盖。

6.按规定矩拧紧连杆螺钉后,装复全部拆下的零部件。

十六、如何检查和调整单缸柴油机的气门间隙?

气门间隙的作用是保证进、排气门关闭严密,以及在气门及其传动机构的零件受热膨胀时留有余地。柴油机工作时,由于进气门受新鲜空气的冷却,温度在300℃~400℃之间,而排气门受高温废气的冲刷,温度在600~800℃之间,所以,排气门温度比进气门高,受热膨胀量也比进气门大。因此,一般排气门间隙比进气门间隙大。如立式195型柴油机进气门间隙为0.18~0.25mm,排气门间隙为0.20~0.27mm。但是,有的柴油机,由于排气门采用膨胀系数较小的材料制成,或采取对排气门加强散热的措施,所以,进、排气门间隙相等,如195型柴油机,进、排气门间隙均为0.4mm。

当气门完全处于关闭状态时,气门杆尾端与摇臂之间的间隙叫气门间隙。 柴油机在使用过程中,由于零件磨损,调整螺钉松动以及重新拆装缸盖、拧紧缸盖螺母等原因,都会使气门间隙改变。如果气门间隙过小,零件受热膨胀而伸长,造成气门关闭不严,柴油机功率下降;同时气缸内的高温气体从缝隙中漏

缩短使用寿命,同时使气门开启延续时间缩短,影响气缸内新鲜空气的进入及废气的排出,导致柴油机功率下降。因此,为保证柴油机正常工作,必须定期检查和调整气门间隙。检查、调整方法如下:

(1)柴油机在冷车状态下拆下气缸盖罩;

(2)转动飞轮,使飞轮上的上止点刻线对准水箱上的指针刻线,使活塞处于压缩冲程的上止点位置;

(3)用厚薄规测量气门杆尾端与摇臂之间的间隙,如厚薄规插不进去或插进去后仍有较大的间隙,则需对气门间隙进行调整。S195型柴油机冷车状态时,进气门间隙为0.3~0.4mm,排气门间隙为0.4~0.5mm。

(4)松开气门间隙调整螺钉的锁紧螺母,拧动调整螺钉,用厚薄规测量直至所测值与规定值相符,在保持调整螺钉不动的情况下,拧紧锁紧螺母。

(5)当进、排气门间隙调整好后,摇转曲轴数圈,再测量其间隙,如有变化,应重新调整。

十七、单缸柴油机供油提前角的检查与调整

(一)检查

1.拆下高压油管与喷油器相连接的一端,并松开另一端螺母,转动高压油管,使接喷油器一端的管口朝上,再将另一端紧固。 2.将调速手柄拉到最大供油位置,减压并摇转曲轴,使高压油管内充满柴油。轻轻吹去油管口鼓起的部分油或用手轻轻的弹油管,使高压油管口处的油面凹下一点,其主要目的是便于观察。

3.慢慢转动飞轮,当油管口油面开始动的瞬间,立即停止转动。

4.观察水箱刻线是否对准飞轮两供油刻线间,如不在其间应调整。怎样判断喷油“过早”或“迟后”:

如果水箱刻线正对着飞轮两供油刻线之间(指飞轮的旋转方向),表明供油正时。如果水箱刻线在飞轮两供油刻线之前,为“过早”。如果水箱刻线在飞轮两供油刻线之后,为“迟后”。因此,总结出两个便于记忆的口诀:供油刻线前“过早”;供油刻线后“迟后”。

(二)调整

主要通过增加或减少喷油泵与正时齿轮室盖之间的垫片来实现的。减少垫片,可以使喷油泵离凸轮轴的供油凸轮稍远一点,这样就可使供油稍晚一些;反之,可使供油稍早一些。因此,也总结出两个便于记忆的口诀:“过早”提前加垫片;“迟后”减垫片。经计算测得,垫片厚度每变动0.1mm时,供油提前角就变动113°~117°。要反复进行检查调整,直到合适为止。 在检查供油提前角时,有时会出现几次测量数据不一致现象,其主要原因是: ①柱塞、出油阀磨损严重;检查时,每次转动飞轮的速度快慢不一致。 ②喷油泵滚轮与滚轮销偏磨,两者配合过松。检查提前角时,若磨损严重部分接触凸轮油泵,即出现供油过迟;待磨损部位转过后,就出现供油过早。

(三)飞轮上止点刻线的确定

由于有的柴油机使用时间过久、磨损或出厂时水箱刻线和飞轮上刻线不清,给气门间隙的调整和供油提前角的检查调整带来诸多不便。

1.将喷油器拆下,用细铁丝从缸盖喷油器孔通过燃烧室镶块主喷孔伸入缸筒中。

2.慢慢转动飞轮,直到活塞顶到铁丝,并一直顶到最顶端为止。

3.在飞轮上正对水箱刻线处做一记号,便是飞轮上止点刻线标记。如果水箱上也没有刻线,这时可以同时在水箱和飞轮上做刻线(注意:两刻线一定要对正),飞轮上刻线便是上止点刻线。

十八、单缸柴油机维修不当造成的故障检修案例

1.油底壳内的机油哪里去了。一台新的S195柴油机油底壳内的机油消耗很快,看、闻柴油机排气烟色如气味,都不象烧机油。拆机检查时,一打开齿轮室盖,“哗”的一声机油冲出,泼撒满地,足有3公斤。齿轮室里这么多的机油是从哪里来的呢?原来在齿轮室机体下侧面应有两个铸造而成的回油孔道,以使润滑了主轴瓦、平衡轴轴承、调速轴、凸轮套轴、起动衬套和各个齿轮后润滑油流回油底壳,形成一回路。而该机体因铸造时回油孔没有连通,在安装时又缺乏经验,未能将回油孔处金属打通,致使齿轮室的机油不能流回油底壳,大量的润滑油聚集在齿轮室里,油底壳的机油就大大减少了。将机体上的回油孔打通即可。 2.试运转中烧瓦。一台配S195柴油机的东风——12手扶拖拉机,大修后试运转半小时一直很好。但行车刚走一会,突然觉得发动机运转无力,接着冒出了一阵黑烟就熄火了。熄火后转动费力,再也发动不起来。拆开发现连杆瓦烧了,主轴瓦有烫痕。进一步检查发现:吸油器滤网全部被棉纱等杂物堵塞。原因是:机手在清洗机体时用掉毛的粗布擦试机体内壁,由于壁面粗糙,棉纱粘附在内壁上,当柴油机起动后,粘附在机体上的棉纱被曲轴连杆激溅起的润滑油冲洗下来,流回油底壳,棉纱又被机油泵吸附到吸油器的滤网上,当吸油器滤网被堵塞后,致使机油泵不上油而发生烧瓦。 3.Ⅰ号高压油泵壳体损坏。在修后试车时,柴油机第一次很容易起动,但停止后再也起动不了。经检查不来油,拆下齿轮室盖,发现高压油泵壳体坏了,从泵体尾部的挺柱体定位螺钉处裂开脱落了。损坏原因是:Ⅰ号泵先装在齿轮室盖上,当将齿轮室盖向机体上安装时,没有用起子从板手座孔伸进去将挺柱压缩后再装上齿轮室盖,而是硬性将齿轮室盖装上机体的,这样使Ⅰ号泵的挺柱体抵到凸轮轴的凸轮上被抵坏的。

4.起运摇把跟起动轴一起旋转。有些柴油机起动着火后,起动摇把不能自动脱开,随着起动轴一起旋转,这种现象非常危险。原因是起动爪磨损严重,形成沟痕。更重要的原因是:有些机手或修理工,在检查起动轴轴向间隙时,错误地用手锤敲打起轴的起动爪,使起动爪变形,破坏了起动爪的原结构。这样,起动后摇把就退不出来。必须恢复起动爪原来的结构。

5.起动不了。一些机手或修理工在修理时,拆下的零件乱堆乱放,安装时,翻来翻去的找零件,结果高压油管接近头部处被飞轮砸伤变形,油管内径缩小了,安装时又不注意。虽然喷油,但供油不足,在开始时由于减压过程中多喷了一些燃油,所以只爆发了两声就因燃油太少而熄火,发动机难以着火。换了新的高压