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炉缸烧穿应急处理方案和控制措施

一、值班室操作

1.炉缸烧穿初期,若风闸操作平台能够上人,应迅速放风到“0”,随即打开炉顶放散阀,通入蒸汽,使高炉转入长期休风状态;若风闸操作平台不能上人,应迅速通知风机房停风机转入休风,通知卷扬工打开大、小钟。值班工长通知停煤,关闭富氧电动阀停氧。

2.迅速通知调度室、本车间负责人及上级主管部门。 3.值班工长可寻找一个安全位置观察事故发展情况。

4.当爆炸过后,工长应迅速组织本炉有关人员,对残铁进行打水降温。 5.当炉前视线好转后,组织炉前工卸火管堵风口,组织管工摘除漏水水管。 二、逃生

1.炉缸烧穿后,炉前工听到放炮声应向5#炉方向逃生,若放炮声不大,可考虑组织出铁。

2.出现炉缸烧穿时,值班室人员首要任务是拉风闸放风,如若不能可钻入桌底。

3. 上料人员遇炉缸烧穿时,远离窗户靠墙躲避。如果卷扬人员正值在卷扬室内,可找一处墙角躲避,或向料槽方向逃生。

4. 工长待放风后神情可考虑让水工安排打水,待有关人员到齐后汇报烧穿情况。

5. 调度室听到或接到高炉炉缸烧穿时,要及时通知有关部门领导到场。 6.由生产管理科协调组织有关人员到场抢修。

7 .生产管理科、技术科、机动科、电气车间、检修车间人员要到炉缸烧穿处观察烧穿部位及情况,由生产管理科、技术科、机动科制定炉缸烧穿部位修

复方案。

三、处理措施

1.当残铁温度降下来后,一方面组织力量清运,一方面组织人员对烧穿部位进行修复。

2.由炉前组织起铁,扒开烧穿部位。首先清理烧穿部位残铁口靠近炉壳的残铁,并向四周清理使之见到砖茬,正前可见焦炭后,填入适量炮泥,然后用捣打料(粗缝糊)捣实、捣满。

3.焊补残铁口炉皮,安装测温探头,外部焊上水箱或强力外喷水喷头。 四、炉况恢复

1.炉内开始配加钒钛矿,起初可适当加入部分大块钒钛矿石,使之迅速沉入炉缸发挥作用。

2.复风后短时间(约10天)内,风量不得超过全风量的80%,生铁含硅按0.7-0.8%控制,铁水含硫按照一类铁控制。

技术科 2005年12月10日

4#炉停炉前炉内处理方案

4#350高炉初步定于4月10日停炉大修,在休风降料面前需要对炉内操作参数进行处理,为了保证安全顺利停炉,特制定此炉内操作处理方案。如果停炉时间发生变化,依据具体停炉时间,下面确定的时间顺延。

1.负荷调整

(1)停炉前一周内确保炉况稳定顺行,渣铁温度充沛,流动性良好,控制[Si]:0.5~0.8%,[S]:0.030~0.045%,严防高硅高碱及炉凉. (2喷煤量4月6日夜班5:00左右减至5.0t/h,同时停止配加小焦。 (3)7日白班8:00左右停煤。

(4)停煤前提前8小时通知喷吹岗位,以利于停煤同时空出煤粉仓及喷煤罐,此时仍应注意防止炉凉。停煤后水煤工要将所有的煤枪拔出,集中存放到规定位置。

2.炉底风冷管温度处理

为了给放残铁创造条件,最大限度减少炉缸残存的残铁量,对炉底温度需要特别处理(以炉底风冷管温度为准)。处理炉底温度前要对炉底温度电偶全部校正一遍,确保数值准确可靠。

(1) 本月底开始处理炉底温度,3月30日白班停用1台引风能力最小的引风机。

(2)至4月3日炉底风冷管温度要升高到400~450℃,低于此温度,要再继续停一台引风机。

(3)4月6日炉底风冷管温度升高到500~550℃。

(4)根据上述温度变化趋势,择机考虑是否停第三台引风机。 (5) 4月8日炉底风冷管温度要升高到700℃左右,并保持至停炉。

(6)炉底风冷管温度升高速度每天控制在25~30℃,如果温度升高速度低于此范围,要缩小引风机进风口,适当提高升温速度。如果停一台引风机后,温度升高速度过快,要重新启用已经停用的引风机,以缩小引风机进风口办法控制炉底升温速度在要求范围内。

(7)在此期间水煤工要密切巡查炉底以及炉体状况,并做好记录,发现问题及时汇报,并采取相应的处理措施。

(8)值班工长要密切注视炉体温度及风口变化,尤其要注意顶温、顶压及压量关系的变化,一旦有渣皮集中脱落之征兆,要及时足量补加焦炭。 (9)停用引风机后,短时间内炉底风冷管温度会有一个大幅度升高现象,这属于正常,两小时后如果温度仍然稳定不下来,就要重新启用引风机,通过控制进风口面积办法,控制炉底温度。

(10) 加强铁口管理,尽力保证每一炉均放净渣铁,并喷吹铁口,若渣皮脱落,风口有进渣、灌渣的危险时,热风温度有余地时,要提高风温使用水平,风压控制不能过低,防止出现灌渣、炉缸冻结等连带事故。

3.料制选择

为了不引起炉况出现大的波动,在炉况运行平稳的前提下,前期可以不改料制,停煤后4小时直接改为花装料制。8日夜班6:00左右改倒装料制,尽量减少渣皮厚度。

4.萤石配加

萤石配加时间不易太早,可考虑7日夜班6:00左右配加萤石,配加量控制在吨铁25~30kg。为防止出现炉凉以及质量事故,根据炉温水平,可提前加1~2车净焦,炉温控制范围0.60~0.80%。

5.炉料结构